Dissertations / Theses on the topic 'Produktionssystem'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Produktionssystem.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
Kvistenberg, Mattias, and Meron Goitom. "Utbildningscell med robotiserat produktionssystem." Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-15643.
Full textGranath, Jon, Björn Svedlund, and Malin Wiberg. "Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion : En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi." Thesis, Linköping University, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17253.
Full textThis report is the result of a master thesis at Linköping University - Institute of Technology and Uppsala University at the request of the chassi workshop at Scania CV AB in Södertälje. Since the beginning of the 90's, Scania CV AB has had a close cooperation with Toyota from which, among other things, the Scania Production System (SPS) has evolved. SPS explains Scanias' values, principles and priorities. The Technician department (MST) at Scania Chassi in Södertälje believes that SPS can streamline the technicians work and help them become a more homogeneous group.
The purpose of this master thesis is to initiate an implementation of SPS within MST through two pilot projects involving both the product and process technicians. The SPS principle Normal Situation - Standardised working method was required to be implemented within one work task each for the two groups of technicians with special attention on the three subprinciples Standardisation, Takt and Balanced flow.
The master thesis fulfilled its purpose as the two pilot projects initiated the implementation of SPS within MST and the three sub-principles Standardisation, Takt and Balanced flow were implemented within the two chosen work tasks. An improvement of the new work procedure for the work tasks was also noted.
Following the completion of the thesis, it could be established that SPS can be implemented on almost all of the technicians work tasks, and therefore the chances are good for continuous implementations of SPS within MST.
Föreliggande rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings tekniska högskola och Uppsala universitet utfört på uppdrag av Chassimonteringen vid Scania CV AB i Södertälje.
Scania har sedan början av nittiotalet haft ett nära samarbete med Toyota ur vilket bland annat filosofin Scanias Produktionssystem (SPS) har utvecklats, som beskriver Scanias värderingar, principer och prioriteringar. SPS anses vara en av Scanias konkurrensfördelar och har visat sig öka effektiviteten och produktiviteten i produktionen, dit monteringsverksamheten vid Chassi inkluderas. Teknikorganisationen (MST) har som uppgift att stötta monteringsverksamheten och tror att en implementering av SPS kan hjälpa även dem att effektiviseras och skapa en mer homogen organisation.
Syftet med examensarbetet är att påbörja en implementering av SPS inom MST genom varsitt pilotprojekt för produkt- respektive processteknikerna. SPS-principen Normalläge - Standardiserat arbetssätt ska implementeras inom varsin arbetsuppgift för respektive teknikergrupp och speciellt fokus ska läggas på underprinciperna Standardisering, Takt och Balanserat flöde.
En lyckad implementering av SPS inom teknikernas arbete krävde en förankring bland teknikerna för att skapa en egen vilja hos dem att förändra sitt arbetssätt. Detta uppnåddes genom att vid ett seminarium förklara examensarbetets syfte och fördelar med att arbeta enligt SPS samt genom att engagera teknikerna så mycket som möjligt under implementeringens gång. Exempelvis valde teknikerna själva ut inom vilken arbetsuppgift SPS skulle implementeras, skrev sina egna standarder och förbättrade det nya arbetssättet när problem uppstod. Examensarbetet skapade även förbättringsgruppmöten, vilka fungerade som ett forum för teknikerna att ta upp och genomföra förbättringsförslag.
Examensarbetet uppfyllde sitt syfte då varsitt pilotprojekt för produkt- respektive processteknikerna påbörjade en implementering av SPS inom MST och underprinciperna till Normalläge - Standardiserat arbetssätt implementerades inom de utvalda arbetsuppgifterna. Speciellt fokus lades på underprinciperna Standardisering, Takt och Balanserat flöde. Det kunde även konstateras att förbättringar hade skett för de två utvalda arbetsuppgifterna då dels de inom examensarbetet utförda mätningarna visade att teknikerna upplevde att deras arbete överensstämde mer med SPS efter implementeringen, dels det faktum att det nya arbetssättet uppfyllde alla principer och värderingar i SPS.
Avslutningsvis kan det, utifrån examensarbetet, konstateras att det finns möjlighet att implementera SPS inom nästan alla arbetsuppgifter för en tekniker och därmed finns det goda förutsättningar för Scania Chassi att fortsätta implementera SPS inom MST.
Nääs, Lisa. "Produktionssystem av komposit sidopanel på enstadsbil." Thesis, KTH, Maskinkonstruktion (Inst.), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-103871.
Full textA theoretical study of possible production systems for future production of a side panel made ofcomposite material and belonging to an urban city car has been carried out. The study has takenplace within Team H2politO at the Polytechnic University of Turin in Italy. Three different productionvolumes have been analyzed considering dimensional limits, economy, production rate, machinery,material and environment. These have been set to 1 000, 10 000 and 100 000 components/year.Previous studies within the field have been analyzed, combined and used as a basis in order to arriveat an appropriate choice of production methodology regarding the different production volumes. Acomparison with production methods for the side panel if it would have been manufactured withaluminum has been made and the profitability of composite production has been evaluated.Production‐ and material data have been collected from the software CES EduPack and revised basedon study visits and interviews. The side panel has thereafter been edited and dimensioned in termsof recommendations for optimization of a future production. Modeling has been made usingAutodesk Alias Design, Photoshop and Edraw Max. Furthermore, overview plan drawings ofproduction plants have been made.The study has given results in terms of recommendations and requirement specifications for futureprojects within the field. For continued studies about the profitability of composite production, anaccurate study about different composite materials including tests of material characteristics issuggested. A detailed plan of the production plant with exact dimensions and technical data foroptimization of production time is also recommended. In addition to this, it is essential to develop abetter assembly system between the side panel and the roof panel as well as investigate thepossibility of a more profitable production method for medium‐ to large scale production ofcomposite details.
Reiner, Dirk. "Methode der kompetenzorientierten Transformation zum nachhaltig schlanken Produktionssystem." Aachen Shaker, 2009. http://d-nb.info/995471045/04.
Full textBornholm, Martin, Gustaf Samuelsson, and Robert Pavic. "Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystem." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik, TEK, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-19226.
Full textHermansson, Adam, and Axel Lindelöf. "Ledtidsreduktion i ett produktionssystem för kundanpassade produkter." Thesis, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Industriell organisation och produktion, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-21518.
Full textIn the manufacturing industry today, customers require short lead times at the same time that manufacturing companies consider time as a scarce resource. This means that companies are forced to focus on reducing lead time, including production lead time. When manufacturing customized products there is not possible to keep stock to quickly answer customer demand and therefore, these companies strive to streamline their processes to reduce lead time. The purpose of this study is to examine how the lead time can be reduced in a manufacturing system for customized products. Two issues have been established to answer the purpose of this study: 1. What are the possible reasons for long lead time in a manufacturing system that produces customized products? 2. How can long lead times in a manufacturing system that produces customized products be reduced? In order to answer these two questions, the authors conducted a case study and literature reviews. In the case study observations, interviews, document studies, and a delivery note have been used to collect empirical data. The empirical data have been structured, for example in a value stream map, and then analyzed on theory developed in the conducted literature studies. In the conducted analysis the authors identified a high level of WIP as the main cause of the long lead time. Furthermore, a deeper analysis contributed by the authors have been able to determine the underlying causes for the development of WIP, in the case study five causes were identified and in the literary studies four causes. The underlying causes identified by the authors in the case study as well as in the literature studies were material flow variation, push-based material handling, bottleneck and lot sizing. The fifth identified cause in the case study was priority rules. The authors then developed optional solutions for each cause and then discussed the different solutions that could be applied in the manufacturing system the authors studied. The chosen solution for eliminating each cause is reduce diversion of material flows to reduce variability, implementation of CONWIP for the main flow through the manufacturing system, eliminating the bottleneck by applying an extra shift for this machine, using the FIFO priority rule and the application of overlapping batches of high quantities. By applying these changes, the authors consider that the lead time in the studied manufacturing system can be reduced.
Nilsson, Ulrika. "Effektivisering av nuvarande produktionssystem : reducering av orderflödesledtiden." Thesis, Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-19893.
Full textIslam, Akib. "Att tillämpa produktutvecklingsmetoder vid utveckling av produktionssystem." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-31246.
Full textDenna rapport presenterar ett examensarbete på avancerad i kursen PPU502 – Produktutveckling. Examensarbetet har undersökt utfallet av att tillämpa produktutvecklingsmetoder vid utveckling av ett produktionssystem, genom en fallstudie vid Munters Europe AB. Fallstudien syftade till att granska, kartlägga, analysera och utveckla en tillverkningsprocess som, i dagsläget, består av en del manuella operationer. Syftet med examensarbetet var att undersöka mångsidigheten av den erhållna kunskap från civilingenjörsutbildningen Innovation och Produktdesign då marknaden förväntar sig att civilingenjörer ska vara generalister med god förmåga att tillämpa sin kompetens på fler än ett område. Metodiken i detta arbete grundar sig i forskningsprocessen som Kothari (2004) presenterar och är modifierad till 4 faser. Fas 1 definierar projektet och upprättar frågeställningar som sedan styr arbetet. Fas 2 innehåller fallstudien, där produktutvecklingsprocessen har följts för att utveckla en tillverkningsprocess. Fas 3 består av datainsamling där kvalitetssäkra, allmänna metoder för utveckling av produktionssystem har identifierats. Fas 4 jämför empirin från fallstudien med de insamlade data och redogör skillnader samt analyserar utfallet.
Johansson, Viktor, and Omar Ali. "En förstudie till alternativt produktionssystem för lågvolymspinjonger." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-54550.
Full textKämpf, Michael. "Software-Framework zur simulationsbasierten Optimierung mit Anwendung auf Produktions- und Lagerhaltungssysteme /." Göttingen : Cuvillier, 2009. http://d-nb.info/994723210/04.
Full textEkdahl, Lisa. "Förbättring av produktionssystem - ökad delaktighet och ny layout." Thesis, Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-1623.
Full textProduktionssystemet på Mega Teknik AB i Landskrona är organiserat på ett sätt som erbjuder förbättringsmöjligheter vad gäller ordning, slöserier och flöden. Verksamheten har över åren expanderat kraftigt till en omsättning på 63.3 miljoner kronor. Produktionen har inte utvecklats i takt med försäljningen och det finns därför behov av förbättring. Layouten har förändrats sedan verksamheten startade och följer inte längre de markeringar som finns på golvet. Det finns ingen fungerande förslagsverksamhet och saknas en ansvarig produktionsledare med tid att driva igenom förbättringar och förändringar.
Syftet med examensarbetet var att förbättra produktionssystemet. Ett förslag på en layoutförändring skulle tas fram. Målet var även att företaget i framtiden skulle arbeta organiserat med ständiga förbättringar av systemet och att produktionsarbetarna skulle vara delaktiga i förbättringsarbetet.
Med hjälp av observationer och intervjuer gjordes en nulägesanalys som resulterade i att två förbättringsområden prioriterades. En förbättringsgrupp drevs för att involvera produktionsarbetarna i förbättringsarbetet och ett förslag på layoutförbättring togs fram.
Slutsatsen blev att produktionssystemet kan förbättras genom att förändra layouten och öka produktionsarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet. Slöserierna minskades och bättre ordning och flöden uppnåddes. En årlig tidsbesparing på drygt 700 timmar kan uppnås i och med förslagen. Resultaten erbjuder möjligheter till såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga och psykologiska effekter. Förutsatt att förbättringen genomförs finns det möjlighet för produktionen att hädanefter kunna utvecklas i takt med försäljningen.
Math, Björn, and Jonas Math. "Tillämpning av Toyotas produktionssystem på Electrolux Distriparts AB." Thesis, Jönköping University, JTH, Industrial Engineering and Management, 2006. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-565.
Full textUppgiften som låg till grund för denna uppsats, var att ge förslag på produktivitetshöjande åtgärder på Electrolux Distriparts godsmottagning. Vår avsikt var att tillämpa delar av Toyotas produktionssystem på den befintliga processen. Detta resulterade i en serie förslag som, om de tillämpas, drastiskt kommer höja produktiviteten i den aktuella processen.
The task, which is the basis of this report, was to suggest some productivity-raising actions for the incoming goods departments at Electrolux Distriparts. The project set out to utilise parts of the Toyota production model in the existing process. This resulted in a series of suggestions, which if implemented, would drastically increase the productivity of the relevant process.
Eriksson, Jenny, Sofia Fasth, Cecilia Orrenius, Plavsic Milica, Andersson Linnéa Yuan, and Marcus Westholm. "Goodbye E.coli : Alternativa endotoxinfria produktionssystem till Escherichia coli." Thesis, Uppsala universitet, Institutionen för biologisk grundutbildning, 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-411969.
Full textSchwarz, Philipp. "Auditierungskonzepte für Produktionssysteme eine theoretische und empirische Untersuchung." München TCW, Transfer-Centrum, 2009. http://d-nb.info/1003672167/04.
Full textBergmann, Lars. "Nachhaltigkeit in ganzheitlichen Produktionssystemen." Essen Vulkan-Verl, 2009. http://d-nb.info/1001209885/04.
Full textReichler, Joakim. "Utvecklingsprocessen av ett företags produktionssystem : En kvalitativ intervjustudie om hur ett medelstort företag beaktar användarcentrerad systemdesign i utvecklingsprocessen av ett nytt produktionssystem." Thesis, Södertörns högskola, Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:sh:diva-19530.
Full textBapir, Sivan, and Johanna Luo. "Produktionssystem : Utformning av verkstadslayouter med avseende på Lean Production." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-102682.
Full textDen industriella omgivningen och kunder ställer allt högre krav på nytänkande och unicitet. På grund av detta strävar företag med industriell produktion efter kortare ledtider och kvalitetshöga produkter för att bli konkurrenskraftiga. Lean Production är en filosofi kring optimalt utnyttjande av resurser och det är detta tankesätt som detta arbete lägger störst fokus på. Den avser agera som principer och riktlinjer gällande uppbyggnad, utveckling och utformning av effektiva layouter för produktionssystem i syfte att konstruera dessa till mer resurssnåla och minska tiden som produkten är i produktion. Denna kandidatuppsats ämnar redogöra hur och med vilka layoututformningsmetoder utvalda industribaserade företag använder sig av för att framgångsrikt uppnå Lean Production hos produktionssystemen och om dessa metoder stämmer överens med teoretisk planerings- och utformningsprocess. Ett gemensamt drag för alla intervjuade företag gällande deras produktionssystem har klargjorts då produktionssystemen anses vara lean om de är uppställda som linjeflöden. Anledningen till detta är att layouterna optimerar ytanvändningen, gör produktionssystemen mer överskådliga och minskar buffertar. Det finns en stor variation sinsemellan företagen beträffande hur långt de kommit med införandet av Lean Production. Den huvudsakliga framgångsfaktorn vid ett implementerande av Lean är existensen av en vilja att införa tankesättet i en ännu större utsträckning i syfte att effektivisera produktionen. I flera företags fall betyder detta i det långa loppet ett utvecklande och införande av en egen variant av Lean Production som är anpassad till den egna verksamheten. Mental planeringsprocess, layoutsimuleringar i 3D och flödessimuleringar är sådana verktyg som regelbundet används för utformning av layout i syfte att optimera layouten av produktionssystemet. På grund av en avsaknad av dokumentation av den mentala planeringsprocessen, har inga generaliserade och standardiserade mallar skapats. En vana vid dokumentering skulle leda till fler lathundar och mallar som förenklar förändringsarbeten i layouter och skulle då ha snarlika likheter med den teoretiska planerings- och utformningsprocessen.
Lassebro, Joakim. "Förstudie till rengöringsvalidering av produktionssystem för handdesinfektionsmedlet AHD 2000." Thesis, Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-134117.
Full textWhen manufacturing products for medicinal use it is essential to reduce the level of cross-contamination. By carrying out a cleaning validation study the effectiveness of the cleaning process is evaluated to see what needs to be done to reach the criteria that are demanded. The main purpose of this thesis has been to plan and execute a pilot study for a cleaning validation of the production system where AHD 2000, a hand disinfection product, is being produced. A physical inspection of the production system was undertaken and several so called critical areas where pointed out where it is possible that the cleaning process varies in its effectiveness. To evaluate its effectiveness three different sampling methods was undertaken; a swab test, a rinsing test and a visual inspection. To evaluate these tests, analysis of the samples from the swab test and rinse test was studied where the level of total organic carbon (TOC) and chemical oxygen demand (COD) of the samples where measured. Acceptance criteria for the two sampling methods were calculated in order to know which levels of maximum carry over from a previous product that could be accepted. The accepted limits are based on a general limit, usually these limits are in the range 10-500 ppm of a previously manufactured batch. For the visual inspection a physical exam of the critical points was performed where signs of visible residue were noted. The results from the swab test for all critical areas were below the acceptance criteria and thus the criteria for the swab test was accepted. As for the rinsing test the results were slightly above the acceptance criteria but were regarded as acceptable. The visual inspection showed no signs of visible traces of product. Based on the results, the three criteria are therefore satisfied and the cleaning process was regarded to be effective enough to remove traces from a previously produced product.
Rockstedt, Marcel. "Die Erfolgsstrategie von Toyota Toyota Produktionssystem und "Toyota Way"." Hamburg Diplomica-Verl, 2006. http://d-nb.info/990446360/04.
Full textKönig, Christian. "Interorganisationale Netzwerke zur kooperativen Optimierung ganzheitlicher Produktionssysteme /." Essen ; [München] : Vulkan-Verl, 2009. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018807858&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Full textBuetler, Martin. "Ganzheitliche Produktionssysteme in der Automobilindustrie Stand heute und zukünftige Entwicklungen /." St. Gallen, 2005. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/02604247001/$FILE/02604247001.pdf.
Full textFrischke, Sören. "Simulationsbasierte Entscheidungsunterstützung bei der Gestaltung flexibler Produktionsbereiche auf taktischer Ebene." Berlin Logos-Verl, 2006. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2865583&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm.
Full textHyltefors, Maja, and Wallin Amanda Forsberg. "Effektivisering inom ett etablerat Lean-företag : med fokus på Scanias busschassimontering." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-20260.
Full textDietrich, Jochen. "Qualitätscontrolling zur Effizienzsteigerung komplexer Produktionssysteme unter Integration von Anforderungen bei Chargenfertigung." [S.l. : s.n.], 2007. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-33804.
Full textKrieger, Stefan. "Ganzheitliche Produktionssysteme in der pharmazeutischen Industrie." St. Gallen, 2005. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/02605384001/$FILE/02605384001.pdf.
Full textBerglund, Per. "Turning Japanese? : Kulturella aspekter av införandet av ett nytt produktionssystem." Thesis, Linköping University, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-9130.
Full textAtt införa ett nytt produktionssystem är ett stort projekt som påverkar arbetssättet för en stor del av de anställda i ett företag. Detta gör att det finns många ytor där problem kan uppstå och viljor kollidera. Stora förändringar kan riva upp invanda mönster och bryta mot den nuvarande kulturen i organisationen och därigenom skapa osäkerhet och ovilja gentemot förändringen.
Denna rapport är tänkt att fungera som ett stöd för BT och Siemens i deras arbete med att införa nya, lean-baserade produktionssystem genom att försöka finna de kulturella hänsynstaganden som måste tas för att implementeringen av dessa ska bli framgångsrik. Specifikt syftar rapporten till att undersöka varför vissa människor är positiva till lean och varför vissa är kritiska. Vilka aspekter är det som folk finner attraktiva respektive mindre attraktiva?
Resultaten av undersökningen visar på att medarbetarna finner grundläggande drag inom lean, såsom ständiga förbättringar samt medarbetarnas möjlighet att själva vara med och påverka, som positiva. Dessutom erbjuder lean enkla och effektiva verktyg som snabbt kan visa positiva resultat och därmed påverka de anställdas inställning positivt, exempelvis 5S. Det finns dock ett par frågor som företagen måste arbeta med:
1) Information till de anställda:
a. Hur når man på bästa sätt ut med information om det nya produktionssystemet till de anställda så att de får en korrekt bild av vad det innebär.
b. Hur får man medarbetarna motiverade att disciplinerat arbeta efter de nya metoderna.
2) Hur ska arbetet vid monteringslinor utformas för att det inte ska upplevas som monotont och styrt? Finns det något sätt att skapa en engagerande lina?
Reiner, Dirk [Verfasser]. "Methode der kompetenzorientierten Transformation zum nachhaltig schlanken Produktionssystem / Dirk Reiner." Aachen : Shaker, 2009. http://d-nb.info/1156518199/34.
Full textAhrén, Jesper, and Carl Bühlman. "Lean Production : Redogörelse av Lean och jämförelse med Scanias produktionssystem." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-176046.
Full textAbstract The aim of this report was to cover and explain the basis of Lean production, how it’s implemented in the industry and to compare how lean in theory and practice is interlaced. Lean production is a further spinoff from TPS (Toyota production system), to make a company more resource effective. Developed by Toyota as a result of studies on how to approach and process flaws. To get a good hold of lean we chose to look specifically at lean in the vehicle industry. To better understand the industry today and how lean is used we interviewed an employed at Scania. The theoretical part of our work was done by studies of literature, KTH databases search and homepages. Scania has developed their own lean philosophy SPS (Scania Production System) which is a result of a cooperation with Toyota. There are several different strategies a company can take to identify and improve imperfections/weaknesses. Lean aims for eliminating waste but also how to use resources in the most efficient way, giving more concrete improvement-‐suggestions while TPS is more about priorities throughout the company. The Toyota Production system is based out of 14 principles while Lean Production has its base build on five principles but there are also more interpretations. During the work we have found that a key factor for a successful Lean implementation is to get the entire organization to see and to believe in the concept, but one must also pretty quickly be able to demonstrate results and improvements. In order to achieve this goal, a clear presentation of results and good leaders is important key factors. In order not to fall back into old habits we have found that a standardized approach which creates opportunities for employees to constantly improve their situation is a must. For Scania, the Lean implementation resulted in increased quality and productivity, better attendance, lower energy consumption and better profitability than its competitors. It has created a good organization for the society, customers and its employees, which has been necessary for Scania's survival.
Grosser, Ursula. "Einfluss der Unternehmenskultur auf die Gestaltung ganzheitlicher Produktionssysteme." St. Gallen, 2009. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/02600864002/$FILE/02600864002.pdf.
Full textFrei, Daniel. "Öffentlich-rechtliche Bestimmungen und deren Anwendung als Unternehmerrisiko am Beispiel der Landwirtschaft." St. Gallen, 2007. http://www.biblio.unisg.ch/org/biblio/edoc.nsf/wwwDisplayIdentifier/99261224001/$FILE/99261224001.pdf.
Full textTücks, Gregor. "Ramp-Up Management in der Automobilindustrie /." Aachen : Apprimus-Verl, 2010. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018939382&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Full textRogalski, Sven. "Entwicklung einer Methodik zur Flexibilitätsbewertung von Produktionssystemen Messung von Mengen-, Mix- und Erweiterungsflexibilität zur Bewältigung von Planungsunsicherheiten in der Produktion." Karlsruhe Univ.-Verl. Karlsruhe, 2009. http://d-nb.info/995315817/04.
Full textFröhling, Magnus. "Zur taktisch-operativen Planung stoffstrombasierter Produktionssysteme : dargestellt an Beispielen aus der stoffumwandelnden Industrie /." Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl, 2006. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=017044643&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Full textNeumann, W. Patrick. "Production ergonomics : identifying and managing risk in the design of high performance work systems /." Lund : Univ, 2004. http://ebib.arbetslivsinstitutet.se/ext/patrick_neumann/production_ergonomics_identifying.pdf.
Full textKessler, Stephan. "Entwicklung eines Gestaltungsrahmens für ganzheitliche Produktionssysteme bei Logistikdienstleistern Beitrag zur Konzeptionierung unternehmensspezifisch adaptierbarer Ordnungsrahmen vernetzter Organisationsbausteine für Logistikdienstleister auf Grundlage der Architektur ganzheitlicher Produktionssysteme." Dortmund Verl. Praxiswissen, 2008. http://d-nb.info/990605019/04.
Full textTücks, Gregor. "Ramp-Up Management in der Automobilindustrie." Aachen Apprimus-Verl, 2009. http://d-nb.info/1000335313/04.
Full textHaasis, Hans-Dietrich. "Planung und Steuerung emissionsarm zu betreibender industrieller Produktionssysteme /." Heidelberg : Physica-Verl, 1994. http://swbplus.bsz-bw.de/bsz040030628inh.htm.
Full textKnutsson, Tobias. "Utvärdering av riktlinjer för lärbarhet : att tillämpa befintliga riktlinjer på produktionssystem." Thesis, University of Skövde, School of Humanities and Informatics, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:his:diva-4244.
Full textAnvändbarhet kan definieras på en rad olika sätt, men en metod för att beskriva användbarhet är att dela upp det i ytterligare mer precisa begrepp. Ett av dessa är lärbarhet som enkelt förklarat syftar till att ett system eller produkt ska vara lätt för dess användare att lära. I detta arbete har en utvärdering av existerande riktlinjer för lärbarhet utförts med syfte att undersöka om Linja-ahos (2006) riktlinjer kan tillämpas i en annan domän än den domän de är utvecklade för. Detta har gjorts genom en arbetsprocess bestående tre delar: En förstudie, prototyping samt en expertutvärdering. Förstudien bestod av intervjuer och observationer av anställda på ett tillverkningsföretag. Syftet med prototyping var att applicera Linja-ahos (2006) riktlinjer på ett produktionssystem och expertutvärderingens syfte var att undersöka vad andra användbarhetsspecialister anser om hur Linja-ahos (2006) riktlinjer för lärbarhet kan applicerats i domänen och i de prototyper som tagits fram. Arbetets resultat är dels en beskrivning av hur riktlinjerna tillämpats för ett produktionssystem samt att riktlinjerna har kunnat implementeras i denna typ av system i stor utsträckning.
Samuelsson, Maria, and Micaela Lundgren. "Lean automation : Riktlinjer för arbete med robotceller i ett lean produktionssystem." Thesis, Mälardalen University, Department of Innovation, Design and Product Development, 2007. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-519.
Full textTHIS PAPER IS BASED on thesis work done at Volvo CE Component
Division in Eskilstuna, from April to October 2007. The thesis work
considered industrial robots within lean production. The purpose was to
come up with guidelines on how to work with industrial robots and
design productions cells in a lean environment. The authors have used
various techniques e.g. literature study, study visit and interviews to reach
their result. First the authors tried to make a picture of and define lean
automation and then they wanted to compare that picture with the
present state of the factory. The purpose was to limit the thesis work to
the part of automation that is built by industrial robots and therefore only
this type of automation is considered in the current state analysis. The
authors consider that a holistic view and a stable foundation are the most
important things to start to work with lean automation. The result that is
presented in this thesis is most of the times far from specific for the design
of the individual cells since the authors felt it more important to focus on
building the right environment for lean automation. The easiest and
quickest way to summarize the work is the guidelines that are based on
the current state analysis made at CE Component Division and the
authors’ definition of lean automation. The purpose of the guidelines are
to give Component a picture of how to work to create clearer directives
when, where and how much the company wishes to implement
automation. At the same time they are also meant to help build a structure
for work with maintenance, internal transports, packaging etc. The paper
also presents a way to work as well as a suggestion on how to work with
building an individual cell could be conducted.
DEN HÄR RAPPORTEN BYGGER på ett examensarbete som utfördes på
Volvo CE Component Division i Eskilstuna från april till oktober 2007.
Examensarbetet behandlade området industrirobotar i ett lean
produktionssystem och hade som syfte att komma med riktlinjer på hur
arbetet med industrirobotar bör bedrivas och robotceller designas i en lean
produktionsmiljö. Författarna har använt sig av ett antal olika sätt, bl.a.
litteraturstudier, studiebesök och intervjuer för att komma fram till sitt
resultat. Först försökte författarna göra sig en bild av och definiera lean
automation för att sedan jämföra den bilden med situationen i fabriken.
Utgångspunkten var att begränsa arbetet till den del av automationen som
är uppbyggd med industrirobotar och i nulägesanalysen kartlades därför
endast de celler som innehåller industrirobotar. Författarna anser att för
att arbeta med lean automation är helheten och grunden det viktigaste.
Det resultat som presenteras i den här rapporten koncentrerades därför
kring att skapa förutsättningarna för lean automation. Arbetet kan enklast,
snabbast sammanfattas i de riktlinjerna som togs fram utifrån
nulägesanalysen och definitionen av lean automation. Riktlinjerna är
tänkta att ge Component en bild på hur de bör arbeta för att skapa klarare
direktiv när, var och hur mycket företaget önskar att automatisera.
Samtidigt som de även är tänkta att bygga upp en struktur för arbete med
underhåll, interna transporter, emballage etc. Rapporten presenterar även
ett tänkt arbetssätt samt förslag på hur arbetet med att utforma den
enskilda cellen bör bedrivas.
Simonsson, Anton, and Viktor Åberg. "Beräkningsmetod för påverkan av driftstörningar i produktionssystem med serie-parallella flöden." Thesis, KTH, Hållbar produktionsutveckling (ML), 2020. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-276684.
Full textFor this thesis, Scania IM sought a method for calculating the impact of machine downtime on the output of a production line. The method was created to be applied on a production line with a seriesparallel flow and was constructed based on a selected line where cylinder heads are machined. To achieve this a variable called impact factor was created that produces the effect an individual machines downtime has on the bottleneck equipment for the production line, which in turn accounts for the utmost limitation of the system. At serial stations, an impact factor of 100% is obtained, but at stations with parallel equipment, there is a remaining capacity if at least one machine is functioning. The amount on remaining capacity is dependent on how many of the parallel machines that are malfunctioning and the degree of utilization they had in the original state. In developing the calculation method, inspiration was taken from previous work regarding similar subjects, but it was either adapted or simplified to meet the needs of the maintenance department for the production line. A further development of the method was also made to be able to analyze historical data where information on the produced variant of cylinder heads is missing which led to the use of a weighted average for the impact factor. The impact factor ignores the effects of buffers on the system output, but how they are to be incorporated was investigated and a proposal was therefore made where critical downtime is used together with the impact factor to take into account both buffers and parallel equipment. A tool was created for Scania IM where they can perform these calculations. What remains after completion of the thesis is to test the developed methods over time to examine how well they correspond to actual production data. This could not be done during the time of this thesis due to the current situation when production was not operating according to normal conditions.
Simrén, Marcus, and Atdhe Maxhuni. "Minimering av resursslöseri inom tillverkande företag - En fallstudie av McDonalds två produktionssystem." Thesis, KTH, Industriell produktion, 2017. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-216777.
Full textGausemeier, Jürgen, Christian Tschirner, Tobias Gaukstern, and Roman Dumitrescu. "Integrative Konzipierung von Produkt und Produktionssystem als Basis für eine erfolgreiche Produktentstehung." Saechsische Landesbibliothek- Staats- und Universitaetsbibliothek Dresden, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-228337.
Full textDavidson, Bo Svedin Per-Olof. "Lärande i produktionssystem : en studie av operatörsarbete i högautomatiserad process- och verkstadsindustri /." Linköping : Univ, 1999. http://www.bibl.liu.se/liupubl/disp/disp99/ipp63s.htm.
Full textGausemeier, Jürgen, Christian Tschirner, Tobias Gaukstern, and Roman Dumitrescu. "Integrative Konzipierung von Produkt und Produktionssystem als Basis für eine erfolgreiche Produktentstehung." TUDpress - Verlag der Wissenschaften GmbH, 2012. https://tud.qucosa.de/id/qucosa%3A30510.
Full textReichling, Thorsten [Verfasser]. "Assistenzgestütztes Produktionssystem zur Dynamisierung der ganzheitlichen Produktionsplanung im automobilen Karosseriebau / Thorsten Reichling." Aachen : Shaker, 2018. http://d-nb.info/1186590076/34.
Full textFranzkoch, Bastian. "Wertorientiertes Verfügbarkeitsmanagement /." Aachen : Apprimus-Verl, 2010. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=018901317&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA.
Full textSchedl, Sonja. "Integration von Anforderungsmanagement in den mechatronischen Entwicklungsprozess /." München : Utz, 2009. http://opac.nebis.ch/cgi-bin/showAbstract.pl?u20=9783831608744.
Full textKraft, Pär, and Fredrik Petersson. "Projekt APH." Thesis, Halmstad University, School of Business and Engineering (SET), 2008. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-1684.
Full textVi har effektiviserat och förenklat hanteringen av hörselproppar från mellanlagret till
packlinjerna genom att utveckla det befintliga hanteringssystemet. Lösningen vi valt att
använda oss av baseras på ett system av transportband. Transportbanden har höjts upp för
att man ska kunna gå under vilket var ett krav från företaget. För att få fram en lösning
har vi använt oss av ett ramverk enligt Bellgran och Säfsten. Det har gjort att arbetet
förflutit diciplinerat och metodiskt. Vi har också fört en noggrann loggbok för att lätt
kunna se tillbaka på vilka problem som uppstått och hur vi löst dem. Under de olika faser
som beskrivs i ramverket har vi arbetat på samma sätt som en traditionell maskiningenjör,
fast med en mer modern utvecklingsapparat. Examensarbetet har resulterat i att ge Swedsafe AB en kraftigt förenklad
hörselproppshantering vilken sparar tid och ökar effektiviteten. I arbetet har vi även
konstruerat en vipplösning som företaget kan använda sig av i framtiden.
Lescher, Marco. "Automatisierte Generierung von Arbeitsabläufen für den Service an Produktionssystemen /." Aachen : Shaker, 2008. http://d-nb.info/988749009/04.
Full textSchedl, Sonja. "Integration von Anforderungsmanagement in den mechatronischen Entwicklungsprozess." München Utz, 2008. http://d-nb.info/992991897/04.
Full text