Academic literature on the topic 'Produktionssystem'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Produktionssystem.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Journal articles on the topic "Produktionssystem"
Rokoss, Alexander, Lennart Popkes, Kathrin Kramer, Thorben Green, and Matthias Schmidt. "KI-Kanban-Behälter." Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 118, no. 1-2 (February 1, 2023): 59–63. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2023-1004.
Full textHering, Niklas, Ulrich Brandenburg, and Sebastian Kropp. "Energieeffiziente Produktionsplanung und -regelung." Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 108, no. 10 (December 1, 2013): 783–87. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2013-0783.
Full textSielaff, Lennard, Thomas Adolf, Dominik Lucke, and Andreas Friedmann. "Resilienzmessgrößen für Produktionssysteme/Resilience Metrics for Production Systems." wt Werkstattstechnik online 113, no. 06 (2023): 266–70. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2023-06-58.
Full textUngern-Sternberg, R., C. Leipoldt, and K. Erlach. "Konzeption digital vernetzter Produktionen*/Conception of digitally connected productions – Goal-oriented design of integrated production systems using maturity models for industry 4.0." wt Werkstattstechnik online 109, no. 07-08 (2019): 527–30. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2019-07-08-17.
Full textDombrowski, Uwe, David Ebentreich, and Philipp Steenwerth. "Auswirkungsmodell Ganzheitliches Produktionssystem." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 109, no. 12 (December 18, 2014): 904–8. http://dx.doi.org/10.3139/104.111248.
Full textPernicka, Matthias, Joachim Starke, Daniel Liebau, and Andreas Hirsch. "Werkstoffflexibilität im Produktionssystem." ZWF Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 111, no. 3 (March 27, 2016): 126–31. http://dx.doi.org/10.3139/104.111480.
Full textWink, Michael, and Bernhard Wetterauer. "Wurzelkulturen als Produktionssystem." BIOspektrum 25, no. 4 (June 2019): 455–57. http://dx.doi.org/10.1007/s12268-019-1073-3.
Full textSchweitzer, E., C. Mannweiler, and J. C. Aurich. "Prozessorientiertes Dienstleistungs-Produktionssystem *." wt Werkstattstechnik online 100, no. 7-8 (2010): 617–21. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2010-7-8-617.
Full textQuasdorff, O., and U. Bracht. "Das Toyota-Produktionssystem." wt Werkstattstechnik online 98, no. 4 (2008): 268–73. http://dx.doi.org/10.37544/1436-4980-2008-4-268.
Full textDombrowski, Uwe, Udo Triltsch, Gerd Kubin, Christian Ortmeier, Jonas Schlenzka, and Stephan Kellermann. "Integration von Process Mining ins Shopfloor Management." Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 116, no. 11 (November 1, 2021): 771–75. http://dx.doi.org/10.1515/zwf-2021-0076.
Full textDissertations / Theses on the topic "Produktionssystem"
Kvistenberg, Mattias, and Meron Goitom. "Utbildningscell med robotiserat produktionssystem." Thesis, Högskolan i Halmstad, Sektionen för ekonomi och teknik (SET), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hh:diva-15643.
Full textGranath, Jon, Björn Svedlund, and Malin Wiberg. "Scanias Produktionssystem - inte bara för produktion : En implementering av Scanias Produktionssystem inom teknikorganisationen vid Scania Chassi." Thesis, Linköping University, Linköping University, Department of Management and Engineering, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-17253.
Full textThis report is the result of a master thesis at Linköping University - Institute of Technology and Uppsala University at the request of the chassi workshop at Scania CV AB in Södertälje. Since the beginning of the 90's, Scania CV AB has had a close cooperation with Toyota from which, among other things, the Scania Production System (SPS) has evolved. SPS explains Scanias' values, principles and priorities. The Technician department (MST) at Scania Chassi in Södertälje believes that SPS can streamline the technicians work and help them become a more homogeneous group.
The purpose of this master thesis is to initiate an implementation of SPS within MST through two pilot projects involving both the product and process technicians. The SPS principle Normal Situation - Standardised working method was required to be implemented within one work task each for the two groups of technicians with special attention on the three subprinciples Standardisation, Takt and Balanced flow.
The master thesis fulfilled its purpose as the two pilot projects initiated the implementation of SPS within MST and the three sub-principles Standardisation, Takt and Balanced flow were implemented within the two chosen work tasks. An improvement of the new work procedure for the work tasks was also noted.
Following the completion of the thesis, it could be established that SPS can be implemented on almost all of the technicians work tasks, and therefore the chances are good for continuous implementations of SPS within MST.
Föreliggande rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings tekniska högskola och Uppsala universitet utfört på uppdrag av Chassimonteringen vid Scania CV AB i Södertälje.
Scania har sedan början av nittiotalet haft ett nära samarbete med Toyota ur vilket bland annat filosofin Scanias Produktionssystem (SPS) har utvecklats, som beskriver Scanias värderingar, principer och prioriteringar. SPS anses vara en av Scanias konkurrensfördelar och har visat sig öka effektiviteten och produktiviteten i produktionen, dit monteringsverksamheten vid Chassi inkluderas. Teknikorganisationen (MST) har som uppgift att stötta monteringsverksamheten och tror att en implementering av SPS kan hjälpa även dem att effektiviseras och skapa en mer homogen organisation.
Syftet med examensarbetet är att påbörja en implementering av SPS inom MST genom varsitt pilotprojekt för produkt- respektive processteknikerna. SPS-principen Normalläge - Standardiserat arbetssätt ska implementeras inom varsin arbetsuppgift för respektive teknikergrupp och speciellt fokus ska läggas på underprinciperna Standardisering, Takt och Balanserat flöde.
En lyckad implementering av SPS inom teknikernas arbete krävde en förankring bland teknikerna för att skapa en egen vilja hos dem att förändra sitt arbetssätt. Detta uppnåddes genom att vid ett seminarium förklara examensarbetets syfte och fördelar med att arbeta enligt SPS samt genom att engagera teknikerna så mycket som möjligt under implementeringens gång. Exempelvis valde teknikerna själva ut inom vilken arbetsuppgift SPS skulle implementeras, skrev sina egna standarder och förbättrade det nya arbetssättet när problem uppstod. Examensarbetet skapade även förbättringsgruppmöten, vilka fungerade som ett forum för teknikerna att ta upp och genomföra förbättringsförslag.
Examensarbetet uppfyllde sitt syfte då varsitt pilotprojekt för produkt- respektive processteknikerna påbörjade en implementering av SPS inom MST och underprinciperna till Normalläge - Standardiserat arbetssätt implementerades inom de utvalda arbetsuppgifterna. Speciellt fokus lades på underprinciperna Standardisering, Takt och Balanserat flöde. Det kunde även konstateras att förbättringar hade skett för de två utvalda arbetsuppgifterna då dels de inom examensarbetet utförda mätningarna visade att teknikerna upplevde att deras arbete överensstämde mer med SPS efter implementeringen, dels det faktum att det nya arbetssättet uppfyllde alla principer och värderingar i SPS.
Avslutningsvis kan det, utifrån examensarbetet, konstateras att det finns möjlighet att implementera SPS inom nästan alla arbetsuppgifter för en tekniker och därmed finns det goda förutsättningar för Scania Chassi att fortsätta implementera SPS inom MST.
Nääs, Lisa. "Produktionssystem av komposit sidopanel på enstadsbil." Thesis, KTH, Maskinkonstruktion (Inst.), 2011. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-103871.
Full textA theoretical study of possible production systems for future production of a side panel made ofcomposite material and belonging to an urban city car has been carried out. The study has takenplace within Team H2politO at the Polytechnic University of Turin in Italy. Three different productionvolumes have been analyzed considering dimensional limits, economy, production rate, machinery,material and environment. These have been set to 1 000, 10 000 and 100 000 components/year.Previous studies within the field have been analyzed, combined and used as a basis in order to arriveat an appropriate choice of production methodology regarding the different production volumes. Acomparison with production methods for the side panel if it would have been manufactured withaluminum has been made and the profitability of composite production has been evaluated.Production‐ and material data have been collected from the software CES EduPack and revised basedon study visits and interviews. The side panel has thereafter been edited and dimensioned in termsof recommendations for optimization of a future production. Modeling has been made usingAutodesk Alias Design, Photoshop and Edraw Max. Furthermore, overview plan drawings ofproduction plants have been made.The study has given results in terms of recommendations and requirement specifications for futureprojects within the field. For continued studies about the profitability of composite production, anaccurate study about different composite materials including tests of material characteristics issuggested. A detailed plan of the production plant with exact dimensions and technical data foroptimization of production time is also recommended. In addition to this, it is essential to develop abetter assembly system between the side panel and the roof panel as well as investigate thepossibility of a more profitable production method for medium‐ to large scale production ofcomposite details.
Reiner, Dirk. "Methode der kompetenzorientierten Transformation zum nachhaltig schlanken Produktionssystem." Aachen Shaker, 2009. http://d-nb.info/995471045/04.
Full textBornholm, Martin, Gustaf Samuelsson, and Robert Pavic. "Partiformning och beläggning av artiklar i produktionssystem." Thesis, Linnéuniversitetet, Institutionen för teknik, TEK, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-19226.
Full textHermansson, Adam, and Axel Lindelöf. "Ledtidsreduktion i ett produktionssystem för kundanpassade produkter." Thesis, Tekniska Högskolan, Högskolan i Jönköping, JTH, Industriell organisation och produktion, 2013. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-21518.
Full textIn the manufacturing industry today, customers require short lead times at the same time that manufacturing companies consider time as a scarce resource. This means that companies are forced to focus on reducing lead time, including production lead time. When manufacturing customized products there is not possible to keep stock to quickly answer customer demand and therefore, these companies strive to streamline their processes to reduce lead time. The purpose of this study is to examine how the lead time can be reduced in a manufacturing system for customized products. Two issues have been established to answer the purpose of this study: 1. What are the possible reasons for long lead time in a manufacturing system that produces customized products? 2. How can long lead times in a manufacturing system that produces customized products be reduced? In order to answer these two questions, the authors conducted a case study and literature reviews. In the case study observations, interviews, document studies, and a delivery note have been used to collect empirical data. The empirical data have been structured, for example in a value stream map, and then analyzed on theory developed in the conducted literature studies. In the conducted analysis the authors identified a high level of WIP as the main cause of the long lead time. Furthermore, a deeper analysis contributed by the authors have been able to determine the underlying causes for the development of WIP, in the case study five causes were identified and in the literary studies four causes. The underlying causes identified by the authors in the case study as well as in the literature studies were material flow variation, push-based material handling, bottleneck and lot sizing. The fifth identified cause in the case study was priority rules. The authors then developed optional solutions for each cause and then discussed the different solutions that could be applied in the manufacturing system the authors studied. The chosen solution for eliminating each cause is reduce diversion of material flows to reduce variability, implementation of CONWIP for the main flow through the manufacturing system, eliminating the bottleneck by applying an extra shift for this machine, using the FIFO priority rule and the application of overlapping batches of high quantities. By applying these changes, the authors consider that the lead time in the studied manufacturing system can be reduced.
Nilsson, Ulrika. "Effektivisering av nuvarande produktionssystem : reducering av orderflödesledtiden." Thesis, Högskolan i Borås, Institutionen Ingenjörshögskolan, 2010. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-19893.
Full textIslam, Akib. "Att tillämpa produktutvecklingsmetoder vid utveckling av produktionssystem." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-31246.
Full textDenna rapport presenterar ett examensarbete på avancerad i kursen PPU502 – Produktutveckling. Examensarbetet har undersökt utfallet av att tillämpa produktutvecklingsmetoder vid utveckling av ett produktionssystem, genom en fallstudie vid Munters Europe AB. Fallstudien syftade till att granska, kartlägga, analysera och utveckla en tillverkningsprocess som, i dagsläget, består av en del manuella operationer. Syftet med examensarbetet var att undersöka mångsidigheten av den erhållna kunskap från civilingenjörsutbildningen Innovation och Produktdesign då marknaden förväntar sig att civilingenjörer ska vara generalister med god förmåga att tillämpa sin kompetens på fler än ett område. Metodiken i detta arbete grundar sig i forskningsprocessen som Kothari (2004) presenterar och är modifierad till 4 faser. Fas 1 definierar projektet och upprättar frågeställningar som sedan styr arbetet. Fas 2 innehåller fallstudien, där produktutvecklingsprocessen har följts för att utveckla en tillverkningsprocess. Fas 3 består av datainsamling där kvalitetssäkra, allmänna metoder för utveckling av produktionssystem har identifierats. Fas 4 jämför empirin från fallstudien med de insamlade data och redogör skillnader samt analyserar utfallet.
Johansson, Viktor, and Omar Ali. "En förstudie till alternativt produktionssystem för lågvolymspinjonger." Thesis, Mälardalens högskola, Akademin för innovation, design och teknik, 2021. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-54550.
Full textKämpf, Michael. "Software-Framework zur simulationsbasierten Optimierung mit Anwendung auf Produktions- und Lagerhaltungssysteme /." Göttingen : Cuvillier, 2009. http://d-nb.info/994723210/04.
Full textBooks on the topic "Produktionssystem"
Hees, Andreas Fabian. System zur Produktionsplanung für rekonfigurierbare Produktionssysteme. München: Universitätsbibliothek der TU München, 2017.
Find full textPawellek, Günther. Ganzheitliche Fabrikplanung: Grundlagen, Vorgehensweise, EDV-Unterstützung. Berlin: Springer, 2008.
Find full textvon Bandemer, Stephan, Volker Eichener, Josef Hilbert, and Josef Schmid, eds. Anthropozentrische Produktionssysteme. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92632-6.
Full textDombrowski, Uwe, and Tim Mielke, eds. Ganzheitliche Produktionssysteme. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2015. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46164-8.
Full textInternational Symposium on Livestock Farming Systems (5th 1999 Posieux, Switzerland). Livestock farming systems: Integrating animal science advances into the search for sustainability : proceedings of the fifth International Symposium on Livestock Farming Systems, Posieux (Fribourg), Switzerland, 19-20 August, 1999. Edited by Gagnaux Danielle, Poffet Jost Rodolphe, European Association for Animal Production., and Swiss Federal Research Station for Animal Production. Wageningen [The Netherlands]: Wageningen Pers, 2000.
Find full textKirsch, Ju rgen. Organisation der Bauproduktion nach dem Vorbild industrieller Produktionssysteme: Entwicklung eines Gestaltungsmodells eines ganzheitlichen Produktionssystems fu r den Bauunternehmer. Karlsruhe: Univ.-Verl. Karlsruhe, 2008.
Find full textSchmidt, Valentin. Performancemessung schlanker Produktionssysteme. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-31021-9.
Full textBleher, Nadia. Produktionssysteme erfolgreich einführen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05275-1.
Full textMönch, Lars, ed. Agentenbasierte Produktionssteuerung komplexer Produktionssysteme. Wiesbaden: DUV, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8350-9079-8.
Full textBook chapters on the topic "Produktionssystem"
Tegel, Andreas. "Das Toyota-Produktionssystem." In Analyse und Optimierung der Produktionsglättung für Mehrprodukt-Fließlinien, 7–45. Wiesbaden: Gabler Verlag, 2012. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-3587-8_2.
Full textHofstadler, Christian. "Produktionssystem und –prozesse." In Projektvorlaufzeit und Bauzeit, 159–82. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-38992-5_7.
Full textGünther, Udo. "POPS: Ein phrasenorientiertes Produktionssystem." In Texte planen — Texte produzieren, 82–89. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-89762-6_4.
Full textBauer, Steffen. "Das Toyota Produktionssystem (TPS)." In Produktionssysteme wettbewerbsfähig gestalten, 19–26. München: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG, 2016. http://dx.doi.org/10.3139/9783446449671.004.
Full textReblin, Kirstin. "Ein Produktionssystem im administrativen Bereich." In Lean Logistics, 227–35. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-46139-6_20.
Full textSchlag, Sabine, and Bodo Runzheimer. "Das Mercedes-Benz Produktionssystem (MPS)." In Balanced Scorecard im Produktionssystemcontrolling, 43–49. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-322-92329-5_3.
Full textSchäfer, Daniel. "Lean und das Toyota Produktionssystem." In Lean-Informationstechnik im Finanzdienstleistungssektor, 35–61. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-06989-6_4.
Full textBleher, Nadia. "Produktionssystem- Implementierung am Praxisbeispiel der Roto Frank AG." In Produktionssysteme erfolgreich einführen, 123–49. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-05275-1_4.
Full textSimon, Marc. "Flexibilisierung im Produktionssystem der ARTEGO AG." In Management-Kompetenz durch Fallstudientechnik, 229–36. Wiesbaden: Gabler, 2006. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-8349-9115-7_23.
Full textBrauckmann, Otto. "Ansätze zu einem Geschäftsmodell orientierten Produktionssystem." In Smart Production, 145–69. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45302-5_11.
Full textConference papers on the topic "Produktionssystem"
Feldkamp, Niclas, Sören Bergmann, and Steffen Straßburger. "Simulationsbasiertes Deep Reinforcement Learning für Modulare Produktionssysteme." In 26. ASIM Symposium Simulationstechnik. ARGESIM Publisher Vienna, 2022. http://dx.doi.org/10.11128/arep.20.a2007.
Full textHildebrandt, Gary, Pascal Habiger, Rainer Drath, and Mike Barth. "Virtualisierungsarchitektur für heterogene CAx-Tools im Engineering modularer Produktionssysteme." In 18. AALE-Konferenz. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2022. http://dx.doi.org/10.33968/2022.18.
Full textRabe, Markus, Walter Wincheringer, and Tobias Sohny. "Referenzmodell basierend auf Wertstromsimulation zur Bewertung von Produktionssystemen in der Angebotsphase." In 25. ASIM Symposium Simulationstechnik. ARGESIM Publisher Vienna, 2020. http://dx.doi.org/10.11128/arep.59.a59052.
Full textGünther, Norman, Bastian Prell, and Jörg Reiff-Stephan. "Industrie 5.0." In 18. AALE-Konferenz. Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig, 2022. http://dx.doi.org/10.33968/2022.26.
Full text