Dissertations / Theses on the topic 'Aerodynamic pressure'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Aerodynamic pressure.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
Bamberger, Konrad [Verfasser]. "Aerodynamic Optimization of Low-Pressure Axial Fans / Konrad Bamberger." a : Shaker, 2015. http://d-nb.info/1080762191/34.
Full textRossetti, Alessandro <1977>. "Design and development of new pressure sensors for aerodynamic applications." Doctoral thesis, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 2008. http://amsdottorato.unibo.it/787/.
Full textGrodek, Kristen Ashley. "The Effect of Sound Pressure Level Variation on Aerodynamic Measures." Miami University / OhioLINK, 2009. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1239321162.
Full textHolmberg, Eva. "Aerodynamic measurements of normal voice." Doctoral thesis, Stockholms universitet, Institutionen för lingvistik, 1993. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-40215.
Full textHärtill 5 uppsatser.För att köpa boken skicka en beställning till exp@ling.su.se/ To order the book send an e-mail to exp@ling.su.se
Garrison, Courtney Rollins. "Repeatability of Aerodynamic Measurements of Voice." Miami University / OhioLINK, 2009. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1239309229.
Full textYoon, Sungho. "Advanced aerodynamic design of the intermediate pressure turbine for aero-engines." Thesis, University of Cambridge, 2010. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.608551.
Full textWang, Yifei. "Experimental Study of Wheel-Vehicle Aerodynamic Interactions." Thesis, Chasseneuil-du-Poitou, Ecole nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique, 2019. http://www.theses.fr/2019ESMA0002/document.
Full textThe thesis aims to provide a better understanding of the wheel-vehicle interaction, via experimental investigations on a 2/5-th scale vehicle with an underbody diffuser and 2/5-th scale wheels equipped with Michelin tires. The vehicle geometry, based on ASMO model, was modified prior to the PhD work, in order to achieve a reasonable front wheel yaw angle, and a realistic wake balance with four rotating wheels. It is the baseline configuration in the scope of this work.The findings demonstrate that the well-balanced wake of the baseline configuration can be easily modified by different wheel states or tire modifications, especially at the rear axle. This results from a global effect of the underbody momentum modifications, i.e. a high wake sensitivity to the underbody flow. On the contrary, when the vehicle mean wake develops into a non-balanced topology, it is more robust towards underbody perturbations such as different wheel states or tire modifications. By eliminating four wheels or front wheels, the underbody momentum flux is vastly increased; by eliminating the underbody diffuser, which is a vehicle geometry modification, the underbody momentum flux is significantly reduced. In these two circumstances, one can observea robust downwash from the roof, independent of the wheel states or tire modifications. Besides, there is a more local effect of the wheels near wakes on the aerodynamic lift and drag of the vehicle. Low pressure regions in the underbody downstream the front wheels have an effect on vehicle lift. The rear wheels impose pressure conditions on the vehicle base, influencing the vehicle drag. Particularly, the merging of nonclosed mean wakes of the rear wheels with the vehicle wake can give rise to strong penalty in vehicle drag
Oram, C. E. "Aerodynamic surface pressure measurement in atmosphere and wind tunnel on a vertical axis wind turbine blade using pressure transducers." Thesis, Cranfield University, 1989. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.375937.
Full textJöcker, Markus. "Numerical Investigation of the Aerodynamic Vibration Excitation of High-Pressure Turbine Rotors." Doctoral thesis, KTH, Energy Technology, 2002. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3416.
Full textThe design parameters axial gap and stator count of highpressure turbine stages are evaluated numerically towards theirinfluence on the unsteady aerodynamic excitation of rotorblades. Of particular interest is if and how unsteadyaerodynamic considerations in the design could reduce the riskofhigh cycle fatigue (HCF) failures of the turbine rotor.
A well-documented 2D/Q3D non-linear unsteady code (UNSFLO)is chosen to perform the stage flow analyses. The evaluatedresults are interpreted as aerodynamic excitation mechanisms onstream sheets neglecting 3D effects. Mesh studies andvalidations against measurements and 3D computations provideconfidence in the unsteady results. Three test cases areanalysed. First, a typical aero-engine high pressure turbinestage is studied at subsonic and transonic flow conditions,with four axial gaps (37% - 52% of cax,rotor) and two statorconfigurations (43 and 70 NGV). Operating conditions areaccording to the resonant conditions of the blades used inaccompanied experiments. Second, a subsonic high pressureturbine intended to drive the turbopump of a rocket engine isinvestigated. Four axial gap variations (10% - 29% ofcax,rotor) and three stator geometry variations are analysed toextend and generalise the findings made on the first study.Third, a transonic low pressure turbine rotor, known as theInternational Standard Configuration 11, has been modelled tocompute the unsteady flow due to blade vibration and comparedto available experimental data.
Excitation mechanisms due to shock, potential waves andwakes are described and related to the work found in the openliterature. The strength of shock excitation leads to increasedpressure excitation levels by a factor 2 to 3 compared tosubsonic cases. Potential excitations are of a typical wavetype in all cases, differences in the propagation direction ofthe waves and the wave reflection pattern in the rotor passagelead to modifications in the time and space resolved unsteadypressures on the blade surface. The significant influence ofoperating conditions, axial gap and stator size on the wavepropagation is discussed on chosen cases. The wake influence onthe rotorblade unsteady pressure is small in the presentevaluations, which is explicitly demonstrated on the turbopumpturbine by a parametric study of wake and potentialexcitations. A reduction in stator size (towards R≈1)reduces the potential excitation part so that wake andpotential excitation approach in their magnitude.
Potentials to reduce the risk of HCF excitation in transonicflow are the decrease of stator exit Mach number and themodification of temporal relations between shock and potentialexcitation events. A similar temporal tuning of wake excitationto shock excitation appears not efficient because of the smallwake excitation contribution. The increase of axial gap doesnot necessarily decrease the shock excitation strength neitherdoes the decrease of vane size because the shock excitation mayremain strong even behind a smaller stator. The evaluation ofthe aerodynamic excitation towards a HCF risk reduction shouldonly be done with regard to the excited mode shape, asdemonstrated with parametric studies of the mode shapeinfluence on excitability.
Keywords:Aeroelasticity, Aerodynamics, Stator-RotorInteraction, Excitation Mechanism, Unsteady Flow Computation,Forced Response, High Cycle Fatigue, Turbomachinery,Gas-Turbine, High-Pressure Turbine, Turbopump, CFD, Design
Sharifian, Seyed Ahmad. "Fibre optic pressure transducers for disturbance measurements in transient aerodynamic research facilities." University of Southern Queensland, Faculty of Engineering and Surveying, 2003. http://eprints.usq.edu.au/archive/00001509/.
Full textNemec, Marian. "Aerodynamic computations using the convective upstream split pressure scheme with local preconditioning." Thesis, National Library of Canada = Bibliothèque nationale du Canada, 1998. http://www.collectionscanada.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0013/MQ34104.pdf.
Full textFaltýnek, Michal. "Aerodynamický výpočet spalinového traktu parního kotle." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2020. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-417845.
Full textDinsenmeyer, Alice. "Probabilistic approach for the separation of the acoustic and aerodynamic wall pressure fluctuations." Thesis, Lyon, 2020. http://theses.insa-lyon.fr/publication/2020LYSEI087/these.pdf.
Full textWith the emergence of MEMS and the overall decrease in the cost of sensors, the acquisitions multichannel are becoming more widespread, particularly in the field of acoustic source identification. The quality of source localization and quantification can be degraded by the presence of ambient or electronic noise. In particular, in the case of in flow measurements, the turbulent boundary layer that develops over the measuring system can induce pressure fluctuations that are much greater than those of acoustic sources. It then becomes necessary to process the acquisitions to extract each component of the measured field. For this purpose, it is proposed in this thesis to decompose the measured spectral matrix into the sum of a matrix associated with the acoustic contribution and a matrix for aerodynamic noise. This decomposition exploits the statistical properties of each pressure field. Assuming that the acoustic contribution is highly correlated on the sensors, the rank of the corresponding cross-spectral matrix is limited to the number of equivalent uncorrelated sources. Concerning the aerodynamic noise matrix, two statistical models are proposed. A first model assumes a totally uncorrelated field on the sensors, and a second is based on a pre-existing physical model. This separation problem is solved by a Bayesian optimization approach, which takes into account the uncertainties on each component of the model. The performance of this method is first evaluated on wind tunnel measurements and then on particularly noisy industrial measurement, coming from microphones flushmounted on the fuselage of an inflight large aircraft
Thrift, Alan Albright. "Aerodynamic Force and Pressure Loss Measurements on Low Aspect Ratio Pin Fin Arrays." Thesis, Virginia Tech, 2007. http://hdl.handle.net/10919/31189.
Full textThis project culminates in the measurement of both pin fin force and array pressure drop as they related to changes in the array geometry. Specifically, the effects of Reynolds number, spanwise pin spacing, streamwise pin spacing, pin aspect ratio, and flow incidence angle. Direct two-component force measurement is achieved with a cantilever beam force sensor that uses highly sensitive piezoresistive strain gauges, relating the strain at the base of the beam to the applied force. With proper characterization, forces as small as one-tenth the weight of a paper clip are successfully measured. Additionally, array pressure drop measurements are achieved using static pressure taps.
Experiments were conducted over a range of Reynolds numbers between 7,500 and 35,000. Changes in the spanwise pin spacing were shown to substantially alter the pin fin drag and array pressure drop, while changes in the streamwise pin spacing were less influential. The experimental results also showed a dramatic reduction in the pin fin drag and array pressure drop for an inline flow incidence angle. Finally, changes in the pin aspect ratio were shown to have little effect on the array pressure drop.
Master of Science
Harris, John N. "Referenced pressure and temperature sensitive coatings using solid state phosphors /." Thesis, Connect to this title online; UW restricted, 1998. http://hdl.handle.net/1773/8577.
Full textPulliam, Wade Joseph. "Development of Fiber Optic Aerodynamic Sensors for High Reynolds Number Supersonic Flows." Diss., Virginia Tech, 2000. http://hdl.handle.net/10919/26325.
Full textPh. D.
Lyu, Zhipeng. "Aerodynamic Wind Tunnel in Passenger Car Application." Thesis, KTH, Mekanik, 2016. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-203971.
Full textIsmael, Khalid Abdul-Hamed. "Pressure variation and aerodynamic noise generation in two-phase flow through pipe line orifices." Thesis, University of Leeds, 1985. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.440212.
Full textMontis, Marco [Verfasser]. "Aerodynamic Effects of Coolant Ejection in a High-Pressure Gas Turbine Airfoil / Marco Montis." München : Verlag Dr. Hut, 2018. http://d-nb.info/1168535212/34.
Full textHoggan, Megan Caroline. "Aerodynamic Measurement Stability During Rabbit Versus Pig Benchtop Phonation." BYU ScholarsArchive, 2020. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/8412.
Full textTárnok, Gábor. "Aerodynamická interakce dvou vozidel." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2011. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-229895.
Full textTárnok, Gábor. "Aerodynamická interakce dvou vozidel." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2010. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-374732.
Full textSheard, A. G. "Aerodynamic and mechanical performance of a high-pressure turbine stage in a transient wind tunnel." Thesis, University of Oxford, 1989. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:73ecb15e-efde-474d-ae30-3f8f7e1d6f4e.
Full textWoods, Amy. "Effect of Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) on Aerodynamic and Acoustic Aspects of Velopharyngeal Function." The Ohio State University, 2018. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1523190308305561.
Full textBake, Miriam Angela Cannon. "Variability of the Aerodynamic Measures of Leporine Larynges Exposed to Inhaled Corticosteroids." BYU ScholarsArchive, 2021. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/9124.
Full textBrumbaugh, Scott J. "Development of a Methodology to Measure Aerodynamic Forces on Pin Fins in Channel Flow." Thesis, Virginia Tech, 2006. http://hdl.handle.net/10919/30871.
Full textMaster of Science
Jazzar, Jacques. "Methods of post-treatment of aerodynamic tests of engine boosters." Thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2019. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-260474.
Full textAerodynamikstudier i en booster som analys av flödet genom hela komponenten eller studie av lokal turbulens fenomen utgör en avgörande del av dess utveckling för att få bättre generella prestanda, som kompressorns verkningsgrad och kompressionsförhållandet. För att sätta beräkningsresultat i perspektiv är det kritisk att få datauppsättningar från tester för att kalibrera de numeriska analyser och för att säkerställa att booster uppfyller konstruktionsspecifikationer. Aerodynamisk provning är då en viktig del av utvecklingen av en kompressor. Det är dock komplicerat att få sådana värden av många skäl: tidsbegränsningar, problem angående support, viktiga kostnader osv. Därför är det viktigt att få så mycket information som möjligt från provdata under en begränsad period för att tillbringa mer tid i resultat tolkning och mindre tid på att behandla rådata. Således ett optimerat behandlingsverktyg för att först dra resultat från provdata; och sedan att jämföra olika motorer eller olika uppsättningar av provdata, för att få en bredare databank och att undvika tidskrävande analyser behövdes. För att göra det består den första delen av utvecklingen i att undersöka de befintliga metoderna för att extrahera och analysera data från tester som redan använts, och sedan dra ut en allmän metod för att från råa mått erhålla prestandan hos den studerade boosteren jämfört med andra tillgängliga data. När metoderna har installerats och validerats implementerades verktyget i sig på ett praktiskt sätt. Då var det viktigt att validera det på verkliga testvärden och att se om det var justerbart för alla typer av aerodynamiska test.
Leung, Pak Wing. "Aerodynamic Loss Co-Relations and Flow- Field Investigations of a Transonic Film- Cooled Nozzle Guide Vane." Thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2015. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-162130.
Full textGreen, Brian Richard. "Time-Averaged and Time-Accurate Aerodynamic Effects of Rotor Purge Flow for a Modern, Rotating, High-Pressure Turbine Stage and Low-Pressure Turbine Vane." The Ohio State University, 2011. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1322535026.
Full textStucki, Chad Lamar. "Aerodynamic Design Optimization of a Locomotive Nose Fairing for Reducing Drag." BYU ScholarsArchive, 2019. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/7478.
Full textSaha, Ranjan. "Aerodynamic Investigation of Leading Edge Contouring and External Cooling on a Transonic Turbine Vane." Doctoral thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2014. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-150458.
Full textÖkad verkningsgrad i turbomaskiner är en viktig del i strävan att minska användningen av fossila bränslen och därmed minska växthuseffekten för att uppnå en hållbar framtid. Gasturbinen är huvudsakligen fossilbränslebaserad, och driver luftfart samt landbaserad kraftproduktion. Enligt rådande läge och framtidsutsikter bibehåller gasturbinen denna centrala roll under kommande decennier. Trots betydande framsteg inom gasturbinteknik under de senaste årtionden finns fortfarande många designaspekter kvar att utforska och vidareutveckla. Dessa designaspekter kan ha stor potential till ökad verkningsgrad. Högtrycksturbinsteget är en av de viktigaste delarna av gasturbinen, där verkningsgraden har betydande inverkan på den totala verkningsgraden eftersom förluster kraftigt påverkas av tidigare förlopp. Huvudsyftet med denna studie är att bidra till verkningsgradsförbättringar i högtrycksturbinsteget. Studien är del i ett forskningsprojekt som undersöker ledskenans framkantskontur vid ändväggarna samt extern kylning, i jakten på dessa förbättringar. Den aerodynamiska inverkan av en förändrad geometri vid ledskenans ändväggar har i tidigare studier visat potential för ökad verkningsgrad genom minskade sekundärförluster. Ytterligare fokus krävs dock, med användning av en rimlig hålkälsradie. Samtidigt har extern kylning i form av filmkylning stor inverkan på verkningsgraden hos högtrycksturbinsteget och forskning behövs med fokus på den aerodynamiska inverkan. Av denna anledning studeras här inverkan både av ändrad hålkälsradie vid ledskenans framkant samt extern kylning i form av filmkylning av skovel, ändvägg och bakkant på aerodynamiska förluster och strömningsfält. Huvudpelaren i detta forskningsprojekt har varit en experimentell undersökning av en geometrisk replika av en modern tredimensionell gasturbinstator i en transonisk annulärkaskad. Detaljerade undersökningar i annulärkaskaden har gett betydande resultat, och bekräftat vissa tidigare studier. Detta har lett till ökad förståelsen för de komplexa flöden och förluster som karakteriserar gasturbiner. De experimentella undersökningarna av förändrad framkantsgeometri leder till den unika slutsatsen att den modifierade hålkälsradien inte har någon betydande inverkan på strömningsfältet eller sekundärförluster av den undersökta ledskenan. Anledningen till att förändringen inte påverkar förlusterna är i detta fall den tredimensionella karaktären hos ledskenan med en redan existerande typisk framkantsgeometri. Undersökningarna visar också att de komplexa sekundärströmningarna är kraftigt beroende av det inkommande gränsskiktet. Undersökning av extern kylning visar att kylflödet leder till en ökad profilförlust. Kylflöde på sugsidan samt bakkanten har störst inverkan på profilförlusten. Resultaten visar också att individuella filmkylningsrader har liten påverkan sinsemellan och kan behandlas genom en superpositionsprincip längs mittsnittet. En viktig slutsats är att kylflöde vid bakkanten leder till ökad utloppsvinkel tillsammans med ökade förluster och massflöde. Resultat tuder på att sekundärströmning kan minskas genom ökad kylning. Generellt ökar utloppsvinkeln markant i den sekundära flödeszonen jämfört med mittsnittet för alla undersökta fall. Den kraftiga förändringen i utloppsvinkel är dock inte märkbar i den sekundära flödeszonen i något av kylfallen jämfört med de okylda referensfallet. Denna zon fordrar ytterligare studier. Spårgasundersökning av ledskenan med koldioxid (CO2) visar att plattformskylning uppströms ledskenan koncentreras till skovelns sugsida, och når inte trycksidan som därmed lämnas mer utsatt för het gas. Detta påvisar den kraftiga interaktionen mellan sekundärströmning och kylflöden, och att inverkan från sekundärströmningen ej enkelt kan påverkas. De generella resultaten från undersökningen ökar förståelsen av komplexa turbinflöden, förlustbeteenden för kylda ledskenor, interaktionen mellan sekundärströmning och kylflöden, och ger rekommendationer för turbinkonstruktörer kring förändrad framkantsgeometri i kombination med extern kylning. Dessutom har studien gett betydande resultat och en stor mängd data, särskilt rörande profil- och sekundärförluster och utloppsvinkel, vilket tros kunna vara till stor hjälp för gasturbinssamfundet vid validering av analytiska och numeriska beräkningar.
QC 20140909
Turbopower, Sector rig
Guerrera, Michael H. "Laser anemometry and pressure measurements in the endwall region of an annular turbine cascade utilizing a pressurized aerodynamic window." Thesis, Monterey, Calif. : Springfield, Va. : Naval Postgraduate School ; Available from National Technical Information Service, 1996. http://handle.dtic.mil/100.2/ADA320864.
Full text"September 1996." Thesis advisor(s): Garth V. Hobson. Includes bibliographical references (p. 89). Also Available online.
Lee, Jaehyung. "Study on aerodynamic interference and unsteady pressure field around B/D=4 rectangular cylinder based on proper orthogonal decomposition." 京都大学 (Kyoto University), 2006. http://hdl.handle.net/2433/136143.
Full text0048
新制・課程博士
博士(工学)
甲第12587号
工博第2700号
新制||工||1388(附属図書館)
UT51-2006-S595
京都大学大学院工学研究科社会基盤工学専攻
(主査)教授 松本 勝, 教授 河井 宏允, 助教授 白土 博通, 教授 田村 武
学位規則第4条第1項該当
Kudela, Libor. "Aerodynamický výpocet vzduchové části parního kotle." Master's thesis, Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství, 2017. http://www.nusl.cz/ntk/nusl-319279.
Full textSaha, Ranjan. "Aerodynamic Investigations of a High Pressure Turbine Vane with Leading Edge Contouring at Endwall in a Transonic Annular Sector Cascade." Licentiate thesis, KTH, Kraft- och värmeteknologi, 2012. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-92204.
Full textFör att åstadkomma en uthållig kraftproduktion i framtiden och en minskning i användandet av fossila bränslen är effektivitetsförbättringar av central betydelse. Gasturbiner är i grund och botten fossilbaserade turbomaskiner och därför bedrivs forsknings- och utvecklingsarbete kring verkningsgradsförbättringar. Den här studien ingår i ett forskningsprojekt som undersöker designmodifieringar med målet att höja verkningsgraden för ett högtrycksturbinsteg. Förändringar av bladets eller ledskenans framkantsgeometri nära ändväggarna har i den öppna litteraturen funnits vara en lovande metod för att minska ändväggsförlusterna. Det övergripande målet med denna studie är att bidra till utvecklingen av effektiva högtrycksturbinsteg för gasturbiner. Kärnan i undersökningen är experimentell. Särskilt påverkan från förändring av framkanten på förluster och flödesstruktur undersöks, med fokus på det sekundära flödet. Detaljerade strömningsundersökningar i ett bågformat statorgitter bestående av en geometrisk replika av en stator från en modern gasturbin presenteras, med och utan geometrisk förändring av framkanten. Vidare så genomförs en separat undersökning av en filmkyld ledskena utan framkantsförändring med fokus på interaktionen mellan filmkylningen vid inre ändväggen och huvudflödet. De experimentella undersökningarna visar att den undersökta geometriska förändringen av framkanten inte är av signifikant betydelse för strömningsförlusterna med den studerade ledskenan. Anledningen till att designförändringen inte påverkar förlusterna kan bero på användandet av en tredimensionell ledskena med en existerande typisk kärlradie mellan ledskenan och ändväggarna. Observationerna visar också att den komplexa ändväggsströmningen är starkt beroende av det inkommande gränsskiktets egenskaper. Oljevisualisering för referensledskenan visar en tydlig stagnationspunkt på ändväggen där gränsskiktet delas upp likt en hästskoformation i virvlar på sug- respektive trycksidan av ledskenan. För den modifierade framkanten har ingen tydlig stagnationspunkt på ändväggen observerats. Spårgasundersökningar med den filmkylda ledskenan visar att filmkylningen på den inre plattformen är koncentrerad längs sugsidan och når inte trycksidan på plattformen som därmed är mindre skyddad mot den varma gasströmningen.
QC 20120330
Casey, Timothy. "The aerodynamic losses with the addition of film cooling in a high-speed annular cascade." Honors in the Major Thesis, University of Central Florida, 2010. http://digital.library.ucf.edu/cdm/ref/collection/ETH/id/1375.
Full textBachelors
Engineering and Computer Science
Mechanical Engineering
Sayles, Claire Lindsey. "The Effects of Vocal Function Exercises on Aerodynamic Parameters for Children Receiving Voice Lessons." Miami University / OhioLINK, 2003. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=miami1050517336.
Full textPermata, Robby. "Flutter Stabilization of Long Span Suspension Bridges with Slender Deck -Study on the Improvement of Aerodynamic Properties from Unsteady Pressure Characteristics Point of View-." 京都大学 (Kyoto University), 2014. http://hdl.handle.net/2433/189676.
Full textVogt, Damian. "Experimental Investigation of Three-Dimensional Mechanisms in Low-Pressure Turbine Flutter." Doctoral thesis, KTH, Energy Technology, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-205.
Full textThe continuous trend in gas turbine design towards lighter, more powerful and more reliable engines on one side and use of alternative fuels on the other side renders flutter problems as one of the paramount challenges in engine design. Flutter denotes a self-excited and self-sustained aeroelastic instability phenomenon that can lead to material fatigue and eventually damage of structure in a short period of time unless properly damped. The design for flutter safety involves the prediction of unsteady aerodynamics as well as structural dynamics that is mostly based on in-house developed numerical tools. While high confidence has been gained on the structural side unanticipated flutter occurrences during engine design, testing and operation evidence a need for enhanced validation of aerodynamic models despite the degree of sophistication attained. The continuous development of these models can only be based on the deepened understanding of underlying physical mechanisms from test data.
As a matter of fact most flutter test cases treat the turbomachine flow in two-dimensional manner indicating that the problem is solved as plane representation at a certain radius rather than representing the complex annular geometry of a real engine. Such considerations do consequently not capture effects that are due to variations in the third dimension, i.e. in radial direction. In this light the present thesis has been formulated to study three-dimensional effects during flutter in the annular environment of a low-pressure turbine blade row and to describe the importance on prediction of flutter stability. The work has been conceived as compound experimental and computational work employing a new annular sector cascade test facility. The aeroelastic response phenomenon is studied in the influence coefficient domain having one blade oscillating in various three-dimensional rigid-body modes and measuring the unsteady response on several blades and at various radial positions. On the computational side a state-of-the-art industrial numerical prediction tool has been used that allowed for two-dimensional and three-dimensional linearized unsteady Euler analyses.
The results suggest that considerable three-dimensional effects are present, which are harming prediction accuracy for flutter stability when employing a two-dimensional plane model. These effects are mainly apparent as radial gradient in unsteady response magnitude from tip to hub indicating that the sections closer to the hub experience higher aeroelastic response than their equivalent plane representatives. Other effects are due to turbomachinery-typical three-dimensional flow features such as hub endwall and tip leakage vortices, which considerably affect aeroelastic prediction accuracy. Both effects are of the same order of magnitude as effects of design parameters such as reduced frequency, flow velocity level and incidence. Although the overall behavior is captured fairly well when using two-dimensional simulations notable improvement has been demonstrated when modeling fully three-dimensional and including tip clearance.
Jaitlee, Rajneesh, and jaitlee@gmail com. "Mean and Fluctuating Pressures on an Automotive External Rear View Mirror." RMIT University. Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering, 2006. http://adt.lib.rmit.edu.au/adt/public/adt-VIT20070112.125531.
Full textO'Dowd, Devin Owen. "Aero-thermal performance of transonic high-pressure turbine blade tips." Thesis, University of Oxford, 2010. http://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:e7b8e7d0-4973-4757-b4df-415723e7562f.
Full textClark, Adam. "Predicting the Crosswind Performance of High Bypass Ratio Turbofan Engine Inlets." The Ohio State University, 2016. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1476265135449178.
Full textPang, Christina Lynn. "Effects of Inhaled Combination Corticosteroid Drugs on Aerodynamic Measures of Phonation and Visual-Perceptual Measures of Vocal Fold and Arytenoid Tissue in Excised Rabbit Larynges." BYU ScholarsArchive, 2021. https://scholarsarchive.byu.edu/etd/8934.
Full textDunkley, Michael John. "The aerodynamics of intermediate pressure turbines." Thesis, University of Cambridge, 1998. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/272045.
Full textFlage, Alexander Paul. "Computational Investigation of Low-Pressure Turbine Aerodynamics." Thesis, North Dakota State University, 2015. https://hdl.handle.net/10365/27915.
Full textCrowell, Andrew R. "Model Reduction of Computational Aerothermodynamics for Multi-Discipline Analysis in High Speed Flows." The Ohio State University, 2013. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1366204830.
Full textDing, Bowen. "Aerodynamics of low pressure steam turbine exhaust systems." Thesis, University of Cambridge, 2019. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/290137.
Full textChilla, Martin. "High-pressure turbine rim seal aerodynamics and design." Thesis, University of Cambridge, 2014. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.648552.
Full textSharpe, Jacob Andrew. "3D CFD Investigation of Low Pressure Turbine Aerodynamics." Wright State University / OhioLINK, 2017. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=wright1495872867696744.
Full textLal, Mihir Kumar. "Unsteady pressure and inflow velocity on a pitching rotor blade in hover." Diss., Georgia Institute of Technology, 1993. http://hdl.handle.net/1853/12053.
Full text